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安全气囊发生器不锈钢法兰储能焊接工艺(转)

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发表于 2012-10-29 17:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 kingbob 于 2012-10-29 17:44 编辑

1    前    言
气体发生器是汽车安全气囊系统中的核心部件,是以金属壳体为主要结构的装置,采用流水线批量生产方式,发生器使用激光焊接。公司主要产品驾驶员侧气体发生器(以下简称DAB-1)基材为不锈钢,不仅使用激光焊进行壳体环缝焊接,而且通过激光焊进行法兰点焊,通过8个焊点将法兰与发生器牢固地联接在一起。激光焊具有焊接速度高、焊缝成形好等优点,但焊接间隙要求严格,焊前准备时间长,焊接成本高且设备价格昂贵, 尤其在进行点焊时,焊机要完成8次光闸的开合,既耗费设备又效率低下,与高效率、高质量、低成本的流水线生产要求不相适应。因此本文提出对不锈钢法兰进行储能焊接,在焊点的拉伸强度达到或接近于激光焊强度时, 替代激光点焊,提高整体焊接效率、降低能耗,满足流水线低耗、快速的生产要求。

2    实验方案
2.1  一次压平储能焊接工艺原理
一次压平电容储能焊接原理:在加压条件下,利用电容放电脉冲电流, 经焊接变压器降压后,通过工件产生焦耳热,使搭接部分的接触面熔化后形成焊接面。焊接区能量集中,焊件表面质量好,变形小。本工艺方法针对不锈钢法兰进行一次性多点焊接。
2.2    设备功率选型
通过对焊点熔合情况分析,焊接截面的热平衡和温度分布如图1所示, 焊接需要的总热量可表示为:
        Q=Q1+Q2+Q3
        Q1=2dlσcρTm
        Q2=2K2dyc’ρ’ Tm/8
        Q3=2K3xlσcρ’Tm/4
式中:Q1为加热焊接区母材金属形成焊缝所需热量,Q2为通过电极热传导损失的热量,Q3为焊接区周围热传导损失的热量。
经过估算和测试,选择能量参数W15000J的焊机为实验机型。

14-02-53-27-1.jpg
 楼主| 发表于 2012-10-29 17:45:49 | 显示全部楼层
2.3    实验方案设计
2.3.1  法兰凸点形状及尺寸
凸焊接头型式:将法兰与发生器边缘平面搭接,法兰带有8个凸点,发生器边缘为平面段,按图2所示进行凸焊,预设焊接压力F、焊接电压V进行焊接。
焊接凸点是冲压成型,根据产品焊接点分布,将法兰均匀冲压出8个凸点(如图3),凸点直径大小与焊接强度相关。
14-03-27-42-1.png
14-03-10-93-1.png
 楼主| 发表于 2012-10-29 17:48:22 | 显示全部楼层
2.3.2    点焊强度测试
凸点实验样件在1185型万能材料试验机上进行接头拉伸实验,并测出拉伸断裂载荷。
2.3.3    焊接质量判定依据
2.3.3.1  凸焊接头质量判定依据的设定
在实施每次焊接后,通过拉伸试验机测试的数据及外观表象,来反映焊接质量参数:拉伸断裂载荷、断裂位置(母材或焊点)。
将激光点焊后的断裂指标做为判定凸焊质量合格的依据。
2.3.3.2    激光点焊强度测试
DAB-1产品中抽取10件,进行激光点焊强度测试,结果见表1







从激光点焊强度数据可得出,为保证焊接质量的一致性,在同等条件测试下,焊点的强度应达到F标≥9500N。

截图00.jpg
 楼主| 发表于 2012-10-29 17:51:08 | 显示全部楼层
3     实验结果与分析
3.1   焊接电压与断裂强度之间的关系
3.1.1 设置焊接电压V300~360V;气缸压力F4kg。试焊10件,随机抽取5件进行点焊强度测试,测试数据见表2


                               
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3.1.2    设置焊接电压V350~400V;气缸压力F:不变。试焊15件,随机抽取5发进行测试。数据见表3

                               
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3.2   气缸压力与断裂强度之间的关系
设置焊接电压V350~400V;气缸压力F6kg,试焊15件,抽取6件进行测试,数据见表
截图01.jpg
 楼主| 发表于 2012-10-29 17:55:50 | 显示全部楼层
3.3   凸点直径与断裂强度之间的关系
通过对设备参数的调整,已不能明显使拉伸力有所改善,必须改进连接法兰上的凸点,将其凸点内径壁直径从1.8增至2.4mm,凸点高度从1.5增至1.9mm,试焊15件,随机抽取9, 进行测试数据见表5
截图02.jpg
 楼主| 发表于 2012-10-29 17:56:50 | 显示全部楼层
通过表中数据可看出,实验结果接近设定要求,证明通过增大凸点,可明显有效提高拉伸拉力。
3.4   凸点电容储能焊接与激光点焊效果对比
建立了凸焊关键参数的关系,优化工艺,进行20件凸点焊接,电压控制300~330V,抽取6件,与表1中激光点焊数据对比,见表6
截图03.jpg
 楼主| 发表于 2012-10-29 17:57:00 | 显示全部楼层
此次测试每件样件均达到技术要求,同比激光点焊,其质量表征等同并优于目标值,证明储能点焊完全达到激光点焊的水平,可以取代激光点焊。

  

4    结束语

使用15000J的电容储能焊机,气缸压力设定在6~6.5kg;电压设定在300 ~360V,法兰凸点高度加工为1.9~2.04mm, 其一次性凸焊后的质量状态与原激光点焊效果一致,甚至更好,可以替代激光焊接,使流水线生产中发生器不锈钢法兰焊接的成本更低廉、效率更高。

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